Schneider Electric Altivar Machine ATV340 Programming
13 Fehlercodes dokumentiert
EEPROM Fehler
Dieser Fehler weist auf einen Fehler im internen EEPROM-Speicher des Antriebsreglers hin, der Konfigurationsparameter und Betriebsdaten speichert. Dies kann dazu führen, dass falsche Einstellungen geladen werden oder Daten beschädigt werden, wodurch der ordnungsgemäße Antriebsbetrieb verhindert wird. Ein beschädigtes EEPROM kann zu unvorhersehbarem Verhalten führen oder den Start des Antriebs verhindern.
Interner Fehler
Dieser Fehler weist auf eine allgemeine interne Fehlfunktion im Antriebsregler hin, möglicherweise im Zusammenhang mit der internen Schaltung oder den Verbindungen. Elektromagnetische Interferenz (EMI) kann solche Fehler manchmal verursachen, oder es könnte ein Hardwarefehler sein. Ein fortgesetzter Betrieb mit einem internen Fehler ist nicht möglich und erfordert sofortige Aufmerksamkeit, um weitere Schäden oder unerwartetes Verhalten zu verhindern.
Überstrom
Dieser Fehler weist darauf hin, dass der drive controller einen übermäßigen Stromfluss zum Motor erkannt hat. Dies kann dadurch verursacht werden, dass der Motor zu schnell beschleunigt, der drive oder Motor für die mechanical load unterdimensioniert ist oder eine physische Blockade den Motor am freien Drehen hindert. Ein Nichtbeheben dieses Problems kann den Motor, den drive controller oder angeschlossene Maschinen durch Überhitzung oder mechanical stress beschädigen.
Antriebsregler Überlastung / Überhitzung
Dieser Fehler weist darauf hin, dass die interne Temperatur des Antriebsreglers seine sicheren Betriebsgrenzen überschritten hat, oft aufgrund eines anhaltend hohen Motorstroms oder unzureichender Kühlung. Dies schützt die Leistungskomponenten des Antriebsreglers vor thermischen Schäden. Der Fehler wird ausgelöst, wenn die thermische Zustandsabschätzung des Antriebsreglers 118% erreicht, was eine Abkühlphase erforderlich macht.
Motorüberlastung
Dieser Fehler weist darauf hin, dass der angeschlossene Motor einem längeren Überlastzustand ausgesetzt war, wodurch sein geschätzter thermischer Zustand sichere Grenzwerte überschritten hat (118% gemäß Seite 75). Dies schützt die Motorwicklungen vor Überhitzung und Beschädigung. Er könnte auf falsche Wärmeschutzeinstellungen oder einen für die Anwendung zu kleinen Motor zurückzuführen sein, was zu einem vorzeitigen Motorausfall führt.
Motorphasenausfall
Dieser Fehler weist auf einen Verlust einer oder mehrerer Phasen am Ausgang des Antriebsreglers hin, was bedeutet, dass der Motor nicht auf allen seinen Wicklungen mit Strom versorgt wird. Dies kann durch lockere Motoranschlüsse, ein beschädigtes Motorkabel oder dadurch verursacht werden, dass der drive für einen kleinen motor deutlich oversized ist (was phase loss schwerer erkennbar macht). Der Betrieb mit einer fehlenden motor phase führt zu übermäßiger Erhitzung und Schäden an den Motorwicklungen und möglicherweise am drive.
Überspannung
Dieser Fehler weist darauf hin, dass die DC-Bus-Spannung im Umrichter während des stabilen Betriebs oder der Beschleunigung einen sicheren Schwellenwert überschritten hat. Die Hauptursache ist typischerweise eine Eingangsnetzspannung, die durchgängig höher ist als die Nennleistung des Umrichters, was interne Leistungskomponenten wie die DC-Bus-Kondensatoren und IGBTs belasten und beschädigen kann.
Überspannung während der Verzögerung
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Motor während einer schnellen Verzögerung oder beim Betrieb einer überholenden Last (z. B. das Absenken eines Gewichts) übermäßige regenerative Energie zurück in den DC-Bus des Frequenzumrichters speist. Dieser schnelle Anstieg der DC-Bus-Spannung kann die sicheren Grenzwerte überschreiten und die internen Komponenten des Frequenzumrichters beschädigen, wenn die Energie nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird.
Eingangs-Phasenausfall
Dieser Fehler weist auf einen Verlust oder eine erhebliche Unsymmetrie einer oder mehrerer Eingangsphasen zum Frequenzumrichter hin. Häufige Ursachen sind durchgebrannte Netzsicherungen, lose Verbindungen oder ein Problem mit der Netzversorgung. Der Betrieb eines dreiphasigen Frequenzumrichters an einer einphasigen Versorgung ohne entsprechende Konfiguration kann dies ebenfalls auslösen. Der Betrieb mit fehlenden Phasen kann aufgrund unsymmetrischer Ströme zu Motor- und Frequenzumrichterschäden führen.
Motorkurzschluss
Dieser Fehler weist darauf hin, dass ein Kurzschluss oder Erdschluss am Ausgang des Antriebsreglers aufgetreten ist, entweder in den Motorkabeln oder im Motor selbst. Dies ist ein kritischer Fehler, der die Ausgangsstufe (IGBTs) des Antriebsreglers schwer beschädigen kann, wenn die Stromversorgung aufrechterhalten wird. Sofortige Maßnahmen sind erforderlich, um Komponentenausfälle zu verhindern.
Serieller Kommunikationsfehler
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und seinen angeschlossenen seriellen Geräten, wie einem externen Bedienterminal oder einem MODBUS-Master-Controller, unterbrochen wird. Dies verhindert die externe Steuerung, Überwachung oder Parametereinstellung des Umrichters und unterbricht automatisierte Prozesse. Die Ursache könnte eine physische Trennung, falsche Einstellungen oder eine Gerätestörung sein.
Unterspannung
Dieser Fehler weist darauf hin, dass die Eingangsspannung des Antriebsreglers unter seinen minimalen Betriebsschwellenwert gefallen ist oder einen erheblichen transient dip erfahren hat. Ein beschädigter Vorladewiderstand oder ein Problem mit der internen Stromversorgung könnte auch verhindern, dass der DC bus korrekt geladen wird. Der Betrieb mit Unterspannung kann zu unregelmäßigem Antriebsverhalten führen, den Start verhindern oder interne Komponenten im Laufe der Zeit beschädigen.
Auto-Tuning-Fehler
Dieser Fehler tritt während des Auto-Tuning-Prozesses auf und weist darauf hin, dass der Umrichter-Controller sich nicht erfolgreich auf den angeschlossenen Motor einstellen kann. Dies liegt typischerweise an der Verwendung eines specialized motor oder eines Motors, dessen Nennleistung nicht mit den 'n' (nominal) oder 'nld' (no-load) Einstellungen des UFb parameter übereinstimmt, was eine optimale Motorsteuerung verhindert. Eine falsche Abstimmung kann zu ineffizientem Betrieb oder anderen Problemen bei der Motorsteuerung führen.