Yaskawa · GA500 Maintenance and Troubleshooting
Este fault puede surgir de varios problemas, incluyendo configuraciones incorrectas de los motor parameter settings, un torque limit excesivamente bajo, o una load inertia sobredimensionada en relación con la deceleration capability del drive. También ocurre si existen wiring errors entre el motor y el drive, si no se ha realizado el Line-to-line Resistance Tuning, o si se emite un Run command mientras el motor todavía está coasting. Los Control Faults no resueltos pueden llevar a un pobre motor performance, paradas inesperadas o daños al motor/drive debido a un improper control.
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Configure correctamente los motor parameters y vuelva a realizar el Auto-Tuning.
Ajuste los torque limits (L7-01 a L7-04) si están configurados demasiado bajos para la aplicación.
Si la load inertia es grande, ajuste los deceleration times (C1-02, C1-04, C1-06, C1-08) o asegúrese de que el drive detenga la deceleración antes de emitir nuevos commands.
Verifique el wiring del motor y del drive para su correcta conexión y realice el Stationary Auto-Tuning for Line-to-Line Resistance si no se ha hecho ya.
Examine la secuencia e introduzca el Run command solo después de que el motor se detenga por completo, o configure b3-01 = 1 [Speed Search at Start Selection = Enabled]. Realice un Fault Reset.