Yaskawa · J1000
El motor ha excedido su par de pull-out, lo que resulta en una condición de pérdida de sincronismo o desacoplamiento del motor. Esto puede ser causado por un código de motor incorrecto para motores PM, una carga excesivamente pesada, alta inercia de carga, o tiempos de aceleración/desaceleración demasiado cortos para la dinámica del sistema.
Haga clic en los pasos para seguir su progreso.
1. Verifique que los parámetros de corriente nominal del motor (P1-02), potencia nominal (P1-01) y tensión nominal (P1-03) coincidan exactamente con los datos de la placa de características del motor.
2. Verifique si hay agarrotamiento mecánico, fricción excesiva u obstrucciones en el equipo accionado.
3. Aumente los parámetros de límite de par (C1-01 para avance, C1-02 para retroceso) si es mecánicamente permisible y dentro de los límites del motor.
4. Confirme que el tipo de motor correcto esté seleccionado en el parámetro P1-06 (ej., Induction, SPMS, IPMS).
5. Revise los tiempos de aceleración/desaceleración (C1-03, C1-04) y auméntelos si hay alta inercia, reduciendo la demanda de par pico.
6. Monitoree la corriente del motor y la velocidad real durante la operación para observar precisamente cuándo ocurre la condición de pérdida de sincronismo en relación con la carga.