Heidenhain NC Control

58 códigos de falla documentados

2186

Plano de inclinación: tool axis ausente

Al intentar inclinar el working plane, el tool axis requerido para el setup clearance en Cycle 19 está ausente de la definición del programa. El NC control no puede continuar sin esta información crítica.

2187 F010

Error de DSP en el eje %.2s

Ha ocurrido un error en el Procesador de Señal Digital (DSP) dentro de la etapa de potencia del eje mostrado. Esto indica una falla crítica en la electrónica de control del accionamiento del eje.

2188 F050

Etapa de potencia en el eje %.1s demasiado débil

Se ha determinado que la etapa de potencia (accionamiento) para el eje mostrado es demasiado débil. Esto sugiere que el accionamiento está infradimensionado para el motor o para las demandas de la aplicación, lo que provoca que se sobrecargue.

2189 F060

%.1s motor enc. número de líneas demasiado alto

El número de líneas del encoder de motor configurado para el eje mostrado es demasiado grande. Esto indica una discrepancia entre la resolución real del encoder y el valor establecido en los parámetros del control NC.

2194 F110

Motor %.1s: t-max incorrecto

La T-MAX (temperatura máxima) del motor para el eje mostrado es incorrecta. Esto indica un problema de configuración donde el límite de temperatura máxima definido para el motor no coincide con sus especificaciones o requisitos.

2195 F150

Motor %.1s: I-n incorrect

La I-N (rated current) del motor para el eje visualizado es incorrecta. Esto significa que la rated current configurada en el NC control no coincide con las especificaciones reales del motor.

2196 F160

Motor %.1s: I-max incorrecto

El I-MAX (corriente pico) del motor para el eje mostrado es incorrecto. Esto indica una falta de coincidencia entre el límite de corriente pico configurado en el control NC y las capacidades reales del motor o los requisitos de la aplicación.

2197 F170

Motor %.1s: n-max incorrecto

El N-MAX (velocidad máxima de rotación) del motor para el eje mostrado es incorrecto. Esto significa que la velocidad máxima configurada en el control NC no coincide con el límite de diseño del motor o el rango de velocidad permitido de la aplicación.

2198 F180

Eje %.1s: MP2340/MP2350 incorrecto

Los parámetros MP2340 y/o MP2350 para el eje mostrado son incorrectos. Esto indica una falta de coincidencia en la configuración para parámetros específicos de la máquina relacionados con el eje.

2199 F190

Eje %.1s: MP2190 incorrecto

El parámetro MP2190 para el eje mostrado es incorrecto. Esto significa un error de configuración para un parámetro de máquina específico relacionado con la operación del eje.

2200 F1A0

Eje %.1s: MP112 / MP113 incorrecto

Los parámetros MP112 y/o MP113 para el eje mostrado son incorrectos. Esto indica una discrepancia de configuración para parámetros de máquina específicos relacionados con el eje.

2201 F1B0

Eje %.1s: MP120 / MP121 incorrecto

Los parámetros MP120 y/o MP121 para el eje mostrado son incorrectos. Esto indica una discrepancia de configuración para parámetros específicos de la máquina relacionados con el eje.

2202 F1C0

Eje %.1s: MP2540/MP2550 incorrecto

Los parámetros MP2540 y/o MP2550 para el eje mostrado son incorrectos. Esto indica una inconsistencia en la configuración para parámetros de máquina específicos relacionados con el eje.

2203 F200

%.1s amplitud ZN del encoder del motor demasiado pequeña

La amplitud ZN del encoder (ERN 1381) para el eje mostrado es demasiado pequeña. Esto indica un problema con la integridad de la señal del encoder, lo que podría conducir a una retroalimentación de posición imprecisa.

2204 F210

%.1s z1 motor enc. ampl. demasiado pequeña

La amplitud Z1 del encoder del motor (ERN 1381) para el eje visualizado es demasiado pequeña. Esto indica un problema con la integridad de la señal del encoder, lo que podría conducir a una retroalimentación de posición imprecisa.

2205 F230

Motor %.1s: temperatura demasiado alta

La temperatura del motor para el eje mostrado es demasiado alta. Esto indica una condición de sobrecalentamiento que puede llevar a daños en el motor y una reducción de su vida útil.

2206 F270

%.1s motor encoder defectuoso

El motor encoder para el eje mostrado está defectuoso. Esto es un error crítico ya que el encoder proporciona retroalimentación de posición y velocidad esencial para el control del eje.

2207 F280

Motor %.1s: velocidad no igual a Imax

La velocidad actual del motor para el eje mostrado no es igual a la velocidad esperada en Imax (peak current). Esto podría indicar que el motor tiene dificultades para alcanzar la velocidad comandada, potencialmente debido a una carga excesiva o una dirección de rotación incorrecta.

2208 F2A0

%.1s frec. del encoder del motor demasiado alta

La frecuencia de entrada del encoder del motor para el eje mostrado es incorrecta, específicamente demasiado alta. Esto puede llevar a una retroalimentación errónea de velocidad y posición.

2209 F2B0

Motor %.1s: no está girando

El motor para el eje mostrado no gira cuando se le ordena. Esto indica una falla en la activación del motor, el suministro de energía o un bloqueo mecánico.

2210

¿Interrumpir transmisión en curso?

Se intentó iniciar una nueva transferencia de datos mientras la interfaz de comunicación ya está ocupada por otra transmisión en curso. El sistema solicita al usuario que interrumpa el proceso actual o que le permita continuar.

2211

No se permite TOOL CALL con M128

Un comando TOOL CALL no está permitido cuando M128 (compensación de radio de herramienta activa) está actualmente activo. Esta es una restricción de ejecución de programa para evitar conflictos con los cálculos de trayectoria de herramienta.

2877 A080

Estado operativo de CC%d no es igual a MC

Las condiciones operativas (automático, SRG, SBH y SH) se comparan cíclicamente entre las unidades MC (Motion Control) y CC (Controller Control). Si estos valores permanecen desiguales durante más de 500 ms, se inicia una reacción de seguridad de Parada 1.

2878 A100

Supervisión de parada %.2s

Se excedió el límite de velocidad de rotación para la Parada Controlada Segura (SBH). Esto ocurrió mientras la puerta protectora estaba abierta y el interruptor de llave estaba en 'automático', indicando una violación de seguridad.

2879 A110

Velocidad segura SRG excedida %.2s

La velocidad segura reducida (SRG) fue excedida para el eje especificado mientras la puerta protectora estaba abierta. Esto indica una violación de la velocidad de operación segura definida bajo condiciones de seguridad reducidas.

2926 C3E0

Err. en U nominal de motor %.2s

La tensión nominal del motor para el eje especificado está fuera del rango de entrada permitido. Esto indica un desajuste entre la tensión especificada del motor y la tensión configurada o disponible.

2927 D000

CC%d área DP RAM %d

Se produjo un error de software interno dentro de un área específica de la DP RAM (identificada por el número de área 1-255) de la unidad CC (Controller Control). Esto indica un problema relacionado con la memoria dentro del sistema de control.

2928 E001

Estado NR1/NR2 no es igual

El estado de las entradas NR1 y NR2 no es igual, probablemente debido a una conexión incorrecta de la entrada NR2 o a un error interno del software. Esto indica una discrepancia en las señales críticas de seguridad o retroalimentación.

2929 E002

Estado NE1/NE2 no es igual

El estado de las entradas NE1 y NE2 no es igual, probablemente debido a una conexión incorrecta de la entrada NE2 o a un error interno de software. Esto indica una discrepancia en señales críticas de seguridad o retroalimentación.

2930 E003

Módulo PLC 9169 ilegal

El módulo PLC 9169 se considera ilegal dentro del software orientado a la seguridad, o ha ocurrido un error de software general. Esto sugiere un módulo de seguridad no autorizado o configurado incorrectamente o un problema de programación.

2931 E006

Estado RDY incorrecto del husillo

El estado RDY (Ready) del husillo es incorrecto, lo que indica un problema que impide que el husillo esté listo para funcionar. Las posibles causas incluyen cableado defectuoso al inversor, que el husillo no esté conectado (p. ej., a través de un relé de liberación del husillo) o una unidad de inversor defectuosa.

2932 E007

Estado RDY incorrecto de los ejes

El estado RDY (Ready) de uno o más ejes es incorrecto, impidiendo que estén listos para la operación. Esto puede ser causado por un cableado defectuoso al/a los inverter(s), un eje no conectado (por ejemplo, a través de un axis release relay), o una unidad de inverter defectuosa.

2933 E008

SRG velocidad demasiado alta

Se excedió la Safe Reduced Rotational Velocity (SRG), o el sistema no logró un paro en el modo operativo de Safe Controlled Stop (SBH). Esto indica una violación de los límites de velocidad de seguridad.

2934 E009

Rango de marcha incorrecto

Ha ocurrido un error de software interno relacionado con una selección de rango de marcha incorrecta. Esto suele indicar un problema de lógica dentro del software del control NC.

2940 AC00/E130

Amplitud CC demasiado alta %.2s

La amplitud de la señal del encoder es demasiado alta, o una señal que indica contaminación está activa. Esto puede ser causado por una perturbación eléctrica en la señal del encoder del motor, un cortocircuito en el cable del encoder del motor, o el propio encoder del motor generando una amplitud de señal excesivamente alta.

2941 E140

Corriente del motor %.2s no es igual a 0

Se detectó que la corriente del motor era distinta de cero durante una prueba de canal de corte (prueba de 24 horas). Esto indica que la corriente sigue fluyendo hacia el motor cuando debería estar completamente desconectado o desenergizado, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad.

2942 E150

Inverter %.2s listo

El estado RDY (Ready) del Inverter para el eje especificado está en ALTO en lugar de BAJO. Este es un estado inesperado, ya que el Inverter debería reportar un estado BAJO bajo ciertas condiciones, como cuando no está habilitado.

5635

Canal %d no se puede mostrar

Se han seleccionado más de cuatro canales por placa de controlador para su visualización. El sistema tiene una limitación de cuatro canales por placa de controlador, lo que provoca este error de visualización.

5641

Puertas de seguridad abiertas

Las puertas de seguridad de la máquina están abiertas, impidiendo el funcionamiento de la máquina debido al enclavamiento de seguridad. Esta es una respuesta de seguridad normal y esperada.

5645 E012

Error en la prueba de desconexión de CC

Durante una prueba de desconexión de CC, la señal de desconexión de CC '-N0' no logró cambiar a un nivel bajo (activo). Esto indica un defecto de hardware en la tarjeta controladora.

5646 E013

Error en prueba de desconexión de CC

Durante una prueba de desconexión de CC, la señal de desconexión de CC '-N0' no cambió a un nivel alto (inactivo). Esto indica un defecto de hardware en la placa del controlador.

5647 E014

Error en la prueba de desconexión del CC

Durante una prueba de desconexión del CC, la señal de desconexión del CC '-N0' no cambió correctamente en ambas unidades CC (Controller Control). Esto sugiere un defecto de hardware o un problema con la conexión entre las placas del controlador.

7949 A043

CC%d BA2 solo se permite un eje

En el modo de operación BA2 con las puertas de seguridad abiertas, no se permite el movimiento simultáneo de más de un eje. Este error se activa cuando se incumple esta regla de seguridad.

7950 A800

CC limit switch %.1s+

Se excedió el rango de recorrido positivo permitido para el eje especificado. Esto indica que el eje se ha movido más allá de su límite de software positivo programado o se ha activado un final de carrera positivo físico.

7951 A810

Final de carrera CC %.1s-

Se excedió el rango de recorrido negativo permisible para el eje especificado. Esto indica que el eje se ha movido más allá de su límite de software negativo programado o se ha activado un final de carrera físico negativo.

7952 A820

CC speed mayor que SRG %.2s

La velocidad máxima permitida en el modo de operación SRG (Safe Reduced Speed) fue excedida para el eje especificado. Esto indica una violación de seguridad donde el eje se movió demasiado rápido para las condiciones activas de velocidad reducida segura.

7953 A830

CC SRG rot. speed = 0 %.2s

La velocidad máxima permitida en modo SRG (Safe Reduced Speed) se detecta como 0, lo cual es incorrecto. Esto puede deberse a un modo de operación ilegal seleccionado por el interruptor de llave, un error de circuito o una perturbación en la entrada I19 del módulo de seguridad del operador, o un error de software interno.

7954 A840

CC SBH vel. rot. demasiado alta %.2s

La velocidad máxima permitida de la supervisión de parada (SBH) fue excedida. Esto indica que el eje se movió más rápido de lo permitido cuando la supervisión de parada debería haber estado activa.

7955 A850

CC SBH rot. speed = 0 %.2s

La supervisión de parada (SBH) se configuró en 0, o el parámetro MP1054.x = 0, o ocurrió un error de software interno. Esto implica que la función de seguridad para la supervisión de parada está configurada incorrectamente o funciona mal.

10590 E004

Prueba de estado SH1 a activo

El estado medido de la señal '-SH1' está en un nivel 'alto' y no cambia al estado 'activo' (nivel 'bajo'), a pesar de que el MC (Motion Control) ya no dispara su watchdog correspondiente. Esto indica un error de software interno o un defecto de hardware.

10591 E005

Prueba de estado de SH1 a inactivo

El estado medido de la señal '-SH1' está en un nivel 'bajo' y no logra cambiar al estado 'inactivo' (nivel 'alto'), a pesar de que el MC (Motion Control) está activando su watchdog correspondiente. Esto apunta a un error interno de software o a un defecto de hardware.

10592 E010

Prueba de estado SH2 a active

El estado medido de la señal '-SH2' se encuentra en un nivel 'high' y no logra cambiar al estado 'active' (nivel 'low'), a pesar de que el CC (Controller Control) ya no está activando su watchdog correspondiente. Esto indica un error interno de software o un defecto de hardware.

10593 E011

Prueba de estado de SH2 a inactivo

El estado medido de la señal '-SH2' está en un nivel 'low' y no logra cambiar al estado 'inactive' (nivel 'high'), a pesar de que el CC (Controller Control) está activando su watchdog correspondiente. Esto apunta a un error de software interno o un defecto de hardware.

10594 E150

RDY.x stat. permanece activo %s

El estado medido de la señal 'RDY.x' permanece activo y no logra cambiar al estado 'inactivo' (nivel 'low'), a pesar de que el MC (Motion Control) está bloqueando activamente el módulo de potencia a través de una señal de habilitación correspondiente. Esto indica un error de software interno o un defecto de hardware.

13487

USB: TNC no soporta el dispositivo

Un dispositivo USB conectado al TNC (Control NC Heidenhain) no es compatible. El TNC tiene requisitos específicos para los dispositivos USB conectados, particularmente en cuanto al formato.

13581 E012

Prueba de estado N0 a activo

El estado medido de la señal '-N0' está en un nivel 'alto', y la señal '-N0' no cambia al estado 'activo' (nivel 'bajo'). Esto indica un posible error de software o un defecto de hardware.

13582 E013

Prueba de estado N0 a 'inactive'

La señal de desconexión de la CCU '-N0' no logra cambiar a un 'high level', y su estado medido está en un 'low level'. Esto indica un posible 'software error' o un 'hardware defect'.

13649 F200

No se realizó prueba de línea de freno %d

La unidad MC (Motion Control) no realizó una prueba de línea de freno del motor, aunque es requerida según la configuración de parámetros, o la duración de la prueba superó los 10 segundos. Esto indica una posible falla crítica de seguridad en el sistema de freno del motor.