Vacon · NXS NXP
La velocidad real del motor se desvía significativamente de su referencia de velocidad comandada. Esto puede ser causado por una conexión defectuosa del encoder (si se utiliza un encoder), o para motores síncronos de imanes permanentes (PMS), por exceder el pull-out torque. Un error de velocidad no corregido lleva a un control inexacto del motor, un rendimiento deficiente del proceso y una potencial inestabilidad.
Haga clic en los pasos para seguir su progreso.
Verificar todas las conexiones del cable del encoder (p. ej., terminales 88, 89, 90 en el variador) para asegurar su correcta colocación y continuidad usando un multímetro.
Medir la salida de pulsos del encoder (p. ej., canales A, B, Z) con un osciloscopio mientras se gira el motor lentamente, verificando la integridad de la señal.
Confirmar que los parámetros del variador P1-20 (Encoder resolution) y P1-21 (Encoder type) coinciden con las especificaciones del encoder instalado.
Inspeccionar el acoplamiento del eje del motor para verificar su ajuste y que no haya deslizamiento bajo carga.
Para motores PMS, volver a ejecutar auto-tuning (p. ej., Parámetro P1-30 configurado en '2' o '3') para asegurar que se aprendan los datos correctos del motor.
Monitorear la retroalimentación de velocidad real del variador (p. ej., a través de LCP o software) y comparar con la referencia de velocidad comandada para cuantificar la desviación.