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ErrorLib — Biblioteca de códigos de falla industriales

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Er - 13

Fallo de Inductancia de Fuga

Yaskawa · E7 Drive

¿Qué significa Er - 13 ?

La sintonización automática (auto-tuning) no finalizó dentro del tiempo establecido, o el resultado de la sintonización para la inductancia de fuga (leakage inductance) quedó fuera del rango de ajuste del parámetro. Esto generalmente indica problemas con el cableado del motor, impidiendo que el variador determine con precisión la inductancia del motor.

Causas comunes

  • 1. Cableado incorrecto del motor o un circuito abierto en una o más fases del motor, lo que impide una medición precisa de la inductancia de fuga (leakage inductance).
  • 2. Motor no conectado o una conexión defectuosa entre los terminales de salida del variador (U/T1, V/T2, W/T3) y el motor.
  • 3. Alta resistencia o mal contacto en el bloque de terminales del motor o en los terminales de salida del variador, lo que afecta los cálculos de impedancia.
  • 4. Datos incorrectos de la placa de características del motor (p. ej., corriente nominal del motor P2-01, tensión nominal del motor P2-02) introducidos, lo que lleva a cálculos de sintonización erróneos.
  • 5. Fallo de bobinado interno del motor (p. ej., cortocircuito entre espiras) que afecta las características de la inductancia de fuga (leakage inductance).
Datos técnicos verificados. Última actualización: April 2026

Fallas relacionadas

BUSOption Communication ErrorCALLSI-F/G ComCallCEModbus Communication Error
Fuente: Yaskawa E7 Drive
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Pasos de reparación & Lista de verificación

Haga clic en los pasos para seguir su progreso.

  1. 1

    1. Verifique todos los datos de la placa de características del motor (corriente nominal, tensión, frecuencia) comparándolos con los parámetros del variador (P2-01, P2-02, P2-04). Corrija cualquier discrepancia.

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    2. Inspeccione y apriete las conexiones en los terminales de salida del variador (U/T1, V/T2, W/T3) y en la caja de terminales del motor. Verifique si hay corrosión o hilos sueltos.

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    3. Asegúrese de que el motor esté físicamente desconectado de cualquier carga mecánica durante el proceso de sintonización automática (auto-tuning).

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    4. Con el motor desconectado, mida la inductancia entre las fases del motor (U-V, V-W, W-U) usando un medidor LCR, si está disponible. Los valores deben estar equilibrados dentro del 5%.

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    5. Vuelva a ejecutar la sintonización automática (auto-tuning) (p. ej., usando el parámetro H3-02 = 1 o 2). Si el fallo persiste, considere un restablecimiento de fábrica (A1-03 = 2220) y vuelva a introducir los parámetros.

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