Vacon · NXS NXP
Die Ist-Drehzahl des Motors weicht erheblich von der Soll-Drehzahl ab. Dies kann durch eine fehlerhafte Encoder-Verbindung verursacht werden (falls ein Encoder verwendet wird), oder bei Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMS-Motoren) durch Überschreiten des pull-out torque. Ein unbehobener Drehzahlfehler führt zu ungenauer Motorsteuerung, schlechter Prozessleistung und potenzieller Instabilität.
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Alle Encoder-Kabelverbindungen (z.B. Klemmen 88, 89, 90 am Umrichter) auf korrekten Sitz und Durchgang mit einem Multimeter überprüfen.
Encoder-Impulsausgang (z.B. Kanäle A, B, Z) mit einem Oszilloskop messen, während der Motor langsam gedreht wird, und die Signalintegrität prüfen.
Umrichterparameter P1-20 (Encoder resolution) und P1-21 (Encoder type) überprüfen, ob sie mit den Spezifikationen des installierten Encoders übereinstimmen.
Motorwellenkupplung auf festen Sitz prüfen und sicherstellen, dass unter Last kein Schlupf auftritt.
Bei PMS-Motoren die Auto-Tuning-Funktion erneut ausführen (z.B. Parameter P1-30 auf '2' oder '3' setzen), um sicherzustellen, dass die korrekten Motordaten erfasst werden.
Die Ist-Drehzahlrückmeldung des Umrichters überwachen (z.B. über LCP oder Software) und mit der Soll-Drehzahlreferenz vergleichen, um die Abweichung zu quantifizieren.