Beckhoff AX5000

7 Fehlercodes dokumentiert

F2A0

Kommutierungsfehler

Dieser Fehler weist darauf hin, dass die Kommutierungsergebnisse des Motors inkorrekt sind, was bedeutet, dass eine Fehlausrichtung zwischen den elektrischen Phasen des Motors und seiner physikalischen Rotorposition vorliegt. Dies kann während der Erstinbetriebnahme auftreten, insbesondere bei „Wake & Shake“-Verfahren, oder nach dem Austausch von Motor/Geber. Eine inkorrekte Kommutierung führt zu einem ineffizienten Motorbetrieb, schlechter Regelung und einem erheblichen Risiko unkontrollierter Bewegungen oder Beschädigungen, wodurch Sicherheit und Leistung beeinträchtigt werden.

F4A5

SoE Kommunikationsparameterfehler

Dieser Fehler weist auf ein Problem mit den für den Antrieb konfigurierten Service over EtherCAT (SoE) Kommunikationsparametern hin. Der spezifische Parameter, der den Fehler verursacht, wird in S-0-0021 identifiziert und kann im TCDriveManager Diagnosefenster eingesehen werden. Eine häufige Ursache ist eine falsche Einstellung im Parameter P-0-0150, insbesondere ein ungeeigneter Wert für "Signal periods per rotation". Dieser Fehler löst oft weitere Folgefehler wie F152 und FA01 aus, wodurch der Antrieb nicht korrekt betrieben werden kann.

F107

Status der Achse: Stromregler nicht bereit

Dieser Fehler bedeutet, dass sich der Stromregler für eine bestimmte Achse nicht in einem betriebsbereiten Zustand befindet, wodurch die Steuerung des Motors verhindert wird. Eine häufige Ursache ist der Parameter "Commutation Mode" (P-0-0150), der falsch auf "0: No commutation position" eingestellt ist, was eine Sicherheitseinstellung zur Motorblockade ist. Die Achse kann erst freigegeben werden, wenn dieser Parameter korrekt konfiguriert ist und ein gültiger Kommutierungs-Offset eingestellt wurde, was auf ein kritisches Einrichtungsproblem hinweist.

F152

Kanalfehler

Dieser Fehler deutet auf ein Problem in einem der Kanäle des Antriebs hin. Wenn dies der einzige Fehler ist, der auf einem Zweikanalgerät angezeigt wird, liegt der Fehler wahrscheinlich im anderen Kanal, was eine gezielte Fehlersuche dort erfordert. Andernfalls handelt es sich um einen allgemeinen Kanalfehler, der eine weitere Untersuchung basierend auf anderen aktiven Diagnosemeldungen erforderlich macht. Dieser Fehler kann auch ein Sekundärfehler sein, der auf eine falsche Einstellung von P-0-0150 zurückzuführen ist und oft zusammen mit F4A5 auftritt, wodurch ein ordnungsgemäßer Betrieb verhindert wird.

F707

Keine Rückführspannung

Dieser Fehler weist darauf hin, dass das Rückführungssystem nicht die erwartete Versorgungsspannung erhält, die für eine genaue Positionserfassung und Motorsteuerung entscheidend ist. Dieses Problem kann durch eine fehlerhafte Verdrahtung der Stromversorgung zum Rückführungssystem, eine fehlerhafte oder getrennte Sense-Leitung oder das Fehlen einer erforderlichen Sense-Verbindung für den verwendeten encoder verursacht werden. Der Antrieb kann ohne die richtige Rückführspannung nicht betrieben werden, was zu einem Stillstand oder unkontrolliertem Verhalten führt.

FA01

Initialisierungsfehler

Dieser Fehler weist auf einen Fehler während der anfänglichen Einrichtung oder Startphase des Antriebs oder einer spezifischen Komponente hin. Er entsteht häufig durch inkorrekte Konfigurationseinstellungen im Parameter P-0-0150 oder durch grundlegende Verdrahtungsfehler, die den Antrieb oder das Rückführungssystem betreffen und eine ordnungsgemäße Initialisierung verhindern. Dieser Fehler verhindert, dass der Antrieb vollständig betriebsbereit und steuerbar wird, was zu einem nicht funktionsfähigen Systemzustand führt. Er kann auch ein Folgefehler von F4A5 sein.

FA49

Fehler im Rückführungsprozesskanal (1Vss)

Diese Diagnosemeldung signalisiert einen Fehler im analogen Signal, das von einem 1Vss Rückführungssystem bereitgestellt wird. Die Amplitude des analogen Sinus-/Kosinus-Signals wird als zu klein erkannt, außerhalb des spezifizierten Toleranzbereichs liegend (typischerweise 0.53 Vss bis 1.34 Vss), was zu unzuverlässiger oder ungenauer Positionsrückführung führt. Dies kann durch fehlerhafte Verkabelung, lose Verbindungen oder inkorrekte Überwachungsparameter verursacht werden. Der Antrieb schaltet ab, um einen unkontrollierten Betrieb zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.